工作总结
时间:2026-04-21 作者:工作汇报网(经典)环保水处理工程师个人工作总结。
接手这座工业园废水站第三年了。每天早上一进中控室,先看生化池泡沫颜色,再量SV30,雷打不动。有人跟我讲,老工程师靠经验,我说不是——经验最后都得落到数字上才能服人,不然就是蒙。
这一年,系统累计处理废水42.6万吨,日均处理量比去年涨了8%,综合达标率99.2%。光看这俩数挺顺眼,但真活儿都藏在细节里。
一季度跟碳源较上劲了。我们用的乙酸钠,COD当量标称20万mg/L,可投进去反硝化总差口气。实验室小试做了五轮,发现进水总氮有个隐藏节奏:每周一上午TN能冲到75mg/L,平时只有40出头。追了两周才查明白——上游两家电镀厂周末集中排清洗槽液。前两周我凭感觉加,周日晚上多投120kg,周一早上TN还在45。后来坐下来算了一笔账:峰值TN比平时高35mg/L,按碳氮比5:1,需要补175mg/L的COD当量,折算下来要多投85kg乙酸钠。我定了个阶梯投加法,周日23:00开始,先加40kg,两小时后测一次,再加25kg,凌晨五点补最后一轮20kg。同时把生化池回流比从200%调到250%。调了三个星期才稳定,现在周一早上TN稳稳压在12mg/L以下。说白了,就是跟污染物打时间差,光有理论算不出那个提前量。
六月份那场突发,现在想起来还后怕。凌晨两点,中控室报警,二沉池出水氨氮一下子窜到12mg/L,超了排放标准两倍多。值班小周电话里声音都变了。我到现场第一件事不是调参数,是让化验员赶紧做镜检和毒性筛查。同时把进水切到应急池,关掉曝气自动阀,手动把风量开到最大——先保硝化菌的命。镜检结果很快出来:钟虫和轮虫基本不动,但没看到解体碎片。这说明不是冲击负荷,是毒性抑制。顺着进水管道往回找,发现上游一家线路板厂夜里偷排了含有机抑制剂的清洗水。我让小周把好氧池溶解氧从平时的2.5mg/L提到4.0,同时连续投加粉末活性炭,按30mg/L的浓度走。这个浓度是去年做小试时摸出来的——低于20效果不明显,高于40又容易堵膜。吸附加稀释,六个小时后氨氮开始掉头,到第二天上午十点恢复到了3.5。事后我跟那家厂开了个联合排查会,在他们排放口加装了在线pH和电导率仪,联动我们进水阀门。你懂的,有时候技术手段解决不了人的问题,但至少能守住最后一道闸。
第二天我把操作班叫到一起,用中控的历史曲线回放那晚的数据。每个人都说如果自己当班会怎么做。小周后来自己总结了一条:先看镜检再动参数,顺序不能乱。我说对了一半——还得先切应急池,别让脏水继续往里灌。这种复盘我每个月做一次,不搞形式,就挑一个真实异常点,所有人过一遍。
三季度重点压电耗。曝气系统占全站电耗62%,这个数据我盯了两年。以前风量调节全靠手动阀门和感觉,溶解氧忽高忽低。我带着两个年轻技术员,花了两周做分区需氧量测算。每个廊道取12个点位,连续测一周的DO、COD和氨氮负荷。算下来A段实际需氧量只有设计值的70%,C段有时会超。重新分配曝气支管开度时出了状况——2号廊道DO死活上不去,后来排查发现是曝气盘堵了四成,清洗完才正常。所以分区测算之前,得先确认设备本身没毛病。清完后在变频风机上加装DO联动模块,设定好梯度控制曲线:进水高峰时段DO控在2.8mg/L,低负荷时段1.6。中间过渡不是跳变的,我们调了PID参数,让风机每五分钟根据末端DO值微调一次转速。调整后单月电耗从8.9万度降到7.4万度,一年能省十几万。我把计算方法做成了一张简表,贴在值班室,每个人都能拿当天的进出水数据自己算一遍。老张爱看pH曲线,小刘盯氨氮,我让他们互相挑毛病。半年下来,值班记录上的分析意见明显多了,不再是“正常”两个字打发我。
设备这块,有个小改造值得记一笔。污泥脱水机的滤带老跑偏,平均两周就要调一次,换新滤带也撑不过三个月。拆开一看,是纠偏气缸的活塞杆磨损,导致动作行程不一致。我们没有直接买新气缸——进口的要三千多,国产的也要八百,而且交期一周。用车床加工了一个不锈钢衬套,连工带料花了三百块,当天就装上了。到现在用了五个月,再没偏过。我算了一下,之前每次跑偏停机处理至少半小时,一个月两次,就是一小时。按处理水量算,少产泥、多耗电,再加上人工,一个季度就省回那个衬套钱了。我把每次故障现象、排查过程、最终方案都录进了电子日志,分门别类——机械类、电气类、工艺类。新来的大学生看一遍,等于跟着我走了一遍现场。
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化验数据这一块,全年累计超过8000个。我每个月坚持做一次全指标的趋势分析。七月份的数据让我注意到一个规律:总磷去除率每年梅雨季会掉10%到15%。一开始以为是药剂问题,换了聚合硫酸铁的批次也没用。后来把进水pH曲线调出来一看,梅雨季雨水混入管网,pH从7.5左右降到6.2。除磷剂在pH低于6.5时混凝效果明显下降。解决办法是在加药前端的管道上加装在线pH计,联动计量泵自动调节投加量。设了个简单逻辑:pH每降0.1,加药量增加8%。改造后,梅雨季总磷达标率从87%提到了98%。说实话,很多问题不是突然冒出来的,它就藏在曲线里。我每个月盯着那几千个数据看,看久了,哪个点不对,眼睛自己就跳过去了。
跟上游排污企业的沟通,以前靠打电话发通知,效果很差。今年我做了一个月度水质反馈表,把每家企业的特征污染物、超标频次、对后续处理的影响量化出来。比如某次铬超标导致生化系统恢复耗时三天,增加运行成本1.2万元,我把电费、药剂费、污泥处置费、人工费一项项列清楚。开协调会的时候直接投在屏幕上,不吵架,只摆数据。有几家厂开始主动整改内部预处理工艺,因为算下来比交超标排污费划算。这跟带徒弟一个道理——你得让学员看到自己的问题在哪里,光说“你不对”没用。
明年想把污泥减量化和磷回收的小试装置推到现场中试。小试已经搭好了,初步数据看着有戏。成不成另说,至少让年轻人练练手。
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