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工作总结

工作总结

时间:2026-04-21 作者:工作汇报网

2026年化工实习个人总结〔佳选〕。

去年七月进厂,到现在满打满算十个多月。我学的是化工机械,本以为画图算强度是强项,结果头一个星期就被一张P&ID图治得服服帖帖。师傅扔给我图纸说:“去,把T-201塔的进出料管线走一遍,回来告诉我塔顶安全阀的型号。”我钻进管廊,满眼都是管线、阀门、法兰、仪表,图上标着PI-1302,我在现场找了四十分钟愣是对不上号。最后还是灰溜溜回去坦白。师傅没骂我,只说:“你先把图上每个阀门的手轮摸一遍,再来说话。”这句话我记到现在——干化工,手不到,眼就是瞎的。

一次故障排查,我走了整整四十分钟弯路

真正让我对“工艺”俩字有体感的,是去年九月那次精馏塔波动。那天下午中控显示塔顶温度从68.5℃窜到71.2℃,塔顶产品纯度从99.3%往下掉,眼看要跌破98.5%的合格线。班长喊我一起去现场。我第一反应是温度变送器漂移了——在学校实验室那会儿,仪表不准是常事。于是我拿着万用表和电阻箱,爬上塔顶平台校验热电偶,折腾了二十多分钟,发现仪表正常,误差不到0.1℃。

白干了。班长在旁边抽烟没吭声,等我从塔顶下来才说:“再看别的。”第二个念头是蒸汽调节阀开度太大,跑去检查阀门定位器,手动给信号测试,阀门动作正常。又是十分钟浪费掉。

“看看回流罐液位。”班长终于开口了。我这才注意到,回流罐液位从55%慢慢降到了48%,而回流量设定值没变。这不合理——液位降,说明实际回流量小于设定值。查回流泵出口压力,正常0.42MPa,现在只有0.36MPa。泵在转,压力掉,多半是入口堵了。拆Y型过滤器的时候,手套上沾了一层灰白色的聚合物粉末,闻着有股焦糊味。清洗、回装、排气、重启,泵出口压力回到0.41MPa,塔顶温度在十分钟内降回69.0℃。前后折腾了快一个小时,其中四十分钟在走弯路。

那天下班我没急着走,在交接班室画了一棵故障树。从“塔顶温度高”开始,分支出“仪表故障”、“蒸汽过大”、“回流量不足”、“进料组分变化”四个主枝,每个主枝再细分。后来每次处理完异常,我都画一张这样的A4纸。到现在攒了二十一张,活页夹翻得边角都起毛了。这些东西比任何培训教材都管用,因为每一根枝杈都是自己用时间换来的。

用户说“好用”,得拿出数据来

另一个让我转变观念的,是跟B工段老王打交道那阵子。我们A工段产出的环氧树脂中间体,要打到B工段做精制。连续一周,老王在交接班记录上写:“A工段物料含水偏高,升温慢。”我查了我们的分析报告,含水率0.045%左右,离出厂上限0.05%还差一点。指标没超,我本可以不理会。但老王每次接班都黑着脸,有一回直接在车间群里发语音:“你们A段再这样,我这班没法干了。”

我坐不住了。带着秒表和取样瓶去了B工段,蹲了他们两批料。实测数据:当物料含水率0.045%时,B工段反应釜从室温升到设定温度需要92分钟;而含水率0.035%的批次,只要64分钟。差了整整28分钟,一个班做三批就是多花一个半小时。老王他们计件考核,超时意味着加班还没钱。

回来跟车间主任商量,改了两个地方。第一,脱水釜的真空脱溶时间不再固定两小时,而是根据在线水分仪读数动态判断——读数降到0.035%以下再放料。第二,在B工段接收罐前加装一个DN25的取样阀和一个小视镜,让他们自己可以快速测水分,不用等我们的化验单。改动不大,成本不到两千块。

改完第一周,老王在交接班记录上写:“A段料可用。”第二周,他在早会上说:“现在每批升温68分钟左右,稳了。”那是一个雨后的早晨,地面还是湿的,我在管廊上巡检,老王从后面追上来,递了根烟(我没接),说:“小张,你们那个改动管用。以后有什么调整提前跟我说一声就行。”就这么一句话,比什么考核优秀都实在。

不过我也栽过跟头。有一次C工段反映我们物料粘度偏高,他们离心困难。我自作主张把脱水釜的温度从85℃提到90℃,想多蒸掉一些溶剂。结果粘度是降了,但上游反应釜的收率掉了三个百分点,因为高温导致部分轻组分也被蒸走了。车间主任把我叫到办公室,没发火,就问了句:“你改参数之前,做小试了吗?”我哑口无言。那天我主动在班组会上做了检讨,并且立了条规矩:以后任何工艺参数调整,必须先拿两升样品在实验室小试釜上跑一遍,数据签字确认后才能上装置。

产品经理那点事,说白了就是受气然后想办法

有人问我你不是还兼着有点像产品经理的角色吗?我理解的产品经理,不是什么高大上的头衔,就是受气包加传话筒,然后想办法让上下游都舒服。我们车间有四个工段,每个工段都是我的“用户”。A段嫌原料纯度不够,B段嫌我们中间体含水,C段嫌粘度不稳定,D段嫌批次间隔太长。这些诉求经常互相矛盾——C段要粘度低,但粘度太低B段又不好过滤。怎么办?

我的土办法是拉个微信群,把四个工段的班组长都拉进来,每周五下午花十五分钟,每人说三条“本周最烦的事”。然后我记在本子上,按频率排序。连续三周,“物料粘度波动”被提到了七次。我调出三个月的粘度检测数据,发现同一个配方不同批次的粘度最大差了18%。原因在哪?查来查去,发现是脱水工序的操作工对“真空度稳定后保持30分钟”这个指令理解不一致——有人从真空度达标开始计时,有人从开真空泵开始计时,差了将近十分钟。

解决方案不是改设备,而是改操作票。把原来文字描述改成带时间轴的图示:几点几分开泵,几点几分真空度到-0.09MPa,几点几分开始保温计时,旁边贴了张照片,拍的是真空表指针的位置。同时给每个操作工发了一个厨房用的倒计时器,拧到30分钟会响那种。成本五块钱一个。改完之后,粘度波动从18%缩到了6%以内。四个工段再没人因为这事找我。

那二十一张A4纸和一次扣分

有件事我一直没跟别人提过。三月份做设备巡检,我嫌麻烦没带听音棒,直接用耳朵贴着泵壳听轴承。被安全员抓个正着,扣了班组0.5分。那天下班我写了份检讨贴在交接班室,不是给谁看,是给自己长记性。后来我买了个折叠听音棒,折起来只有签字笔长,挂安全帽的带子上,再也不摘下来。现在班组里三个人都学我,每人挂一个。

那二十一张故障树A4纸,每张我都拍了照存在手机里。上个月新来的实习生问我塔顶压力高怎么查,我翻出其中一张给他看:主枝是“冷凝器结垢”、“不凝气排放阀未开”、“真空泵密封水温度高”、“塔釜再沸器漏”,每个主枝下面还有细枝,比如“不凝气排放阀”下面写着“手动开三圈,观察三分钟,压力降则阀堵”。实习生照着这张纸去现场,二十分钟就把问题找出来了。那一刻我突然觉得,这些东西比任何操作规程都值钱。

实习结束了,但我知道自己还差得远。换热器的结垢机理我只知道个大概,DCS的逻辑联锁我只熟悉自己工段的七八条。接下来两件事是明确的:第一,把车间里六台离心泵和两台真空泵的检修记录全部翻一遍,每台设备建一个“病历本”,记下它什么时候坏、什么原因、换了什么零件、修好之后能跑多久。第二,跟B工段的老王商量,把两段之间的物料交接指标重新定一遍——现在的0.05%含水率上限是五年前定的,有没有可能收紧到0.04%?代价是什么?需要改多少操作时间?这些都要拿数据说话。

化工厂干久了就一个感觉:越干越觉得自己知道得太少。但这不正是继续干下去的理由吗?

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