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工作总结

工作总结

时间:2026-03-15 作者:工作汇报网

真空干燥个人工作总结。

全年干了412台套,一次验收合格率98.7%,比去年涨了1.2个百分点。这1.2个百分点不是天上掉下来的,是跟班组老李拍了三次桌子换来的。

去年有段时间,3号真空机组出来的产品含水量老是波动,客户反馈包装后储存期有缩短风险。我跟班组长老李蹲了三天,测物料初始含水率、盯着真空度曲线。老李坚持按老规程走,“缓慢升温至设定值”没错啊。我指着曲线说,你看这升温段真空度掉得多厉害,肯定是水汽没排净。老李不信,说我瞎琢磨。我当场调出一批合格品的曲线,对比给他看,同一时段真空度平稳多了。他这才没话。

后来我们把升温段拆成三个台阶:80℃、110℃、130℃,每个台阶恒温半小时,还得等真空度回到10Pa以下再往下走。老李还嘀咕,这么麻烦,一炉得多花两小时。我说,总比返工强。试了一炉,果然稳了。后来他主动在班里推广,还加了个料层厚度限位器,每批次装料不超过8厘米。就这一项,含水量波动从±0.3%压到±0.1%,客户再没提过这事。

那是一个雨后的早晨,车间湿度很大。6号真空机组突然真空度上不去,卡在50Pa左右,离工艺要求的5Pa差一个数量级。组员小刘先拿喷壶肥皂水查漏,没找到。我说,拿氦质谱检漏仪查波纹管和冷阱连接处。小刘撇嘴,至于吗,又没听到漏气声。我没理他,直接去取仪器。一查,冷阱排放阀阀芯密封圈有条头发丝细的裂纹。小刘服了,说师傅你咋知道。我说,湿度大、温差大,这种小阀最容易出问题。

后来我把近三年42个真空故障按漏率、气载、放气分类,每个故障配上现场照片和排查步骤,做成故障树。刚开始大家嫌麻烦,说不如我现场指一下快。我说,你们现在不记,下回我休假了,找谁指?有一次我不在,小刘自己对照故障树排除了一个新故障,回来跟我说,师傅,这玩意儿真管用。现在大伙遇到问题先翻它,效率确实上来了。

上个月拆解一台运行3000小时的罗茨泵,发现转子间隙比出厂标准大了0.03毫米。按常规保养周期,它还能跑2000小时。但我考虑到下半年要接一批高纯度物料,对极限真空要求苛刻,就建议提前换轴承和同步齿轮。设备主管皱眉,成本压得紧,再等等。我拿出那份物料的工艺要求给他看,说这种物料对真空度很敏感,现在不换,到时候抽不到怎么办?他犹豫了。我说,我自己带人换,不算外协,成本省一半。他同意了。

拆开才发现,轴承保持架已经有点变形了,再跑几百小时可能卡死。换完后我把间隙调到0.09毫米,比出厂标准还严(出厂是0.12-0.15)。后来那批物料干燥一次成功,主管在会上说,老张这次预判得准。

团队里有个新员工小陈,电气自动化出身,对真空系统热工控制很熟,但对“真空卫生”没概念。有一次他清理完干燥箱,用棉纱蘸了丙酮擦内壁,留下了细微的纤维毛絮。下一炉产品表面就出现了“雪花斑”。我当时真想骂人,但忍住了。

晚上我加班,用丙酮棉纱和不掉毛的丝光绸各擦一块试片,放进干燥箱在80℃下烤了两小时。第二天一早,把小陈叫过来,让他看两块试片表面。他自己都愣了,说以后再也不图省事了。后来他主动把擦拭材料标准写进班前会清单,还跟新来的徒弟讲这个教训。前几天他独立处理了一个小故障,挺利索。

质量验收这块,我们没做什么惊天动地的事,就是把验收前的“三方会检”做实了。以前是干完活喊甲方来看,现在是在进干箱前,就把物料特性、残余气体成分、干燥曲线预估打印出来,贴在现场看板上。

记得去年有个生物制品项目,甲方要求缩短干燥周期。我把前期做的“不同升温速率对蛋白活性影响”的测试数据摊开给他看:速率A,周期缩短4小时,活性损失8%;速率B,周期多2小时,活性损失0.5%。我说,选哪个你定。他看了半天,选了速率B。后来产品交付后,他打电话来说,数据比他们内部抽检还稳,谢谢。那天我正好在现场,接完电话,抽了根烟,接着排下周计划。

这一年下来,我觉着干真空干燥这行,其实就是跟看不见的气体较劲。你糊弄它,它就糊弄你。明年团队想试着把那个故障树做成口袋本,让大伙随手翻。最近又遇到一种新型材料,干燥工艺得重新摸索,够忙一阵的了。

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